2020年8月10日石大油服的《台南气田水平井堵水工艺技术的研究与先导性试验》项目顺利通过了中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司的验收。
台南气田位于柴达木盆地东部三湖坳陷中央区,为一近东西向的完整潜伏背斜层状边水气藏。气藏气水关系复杂,气层之间存在独立气层或气水同层,孔隙度平均为27.1%;渗透率平均为26.98mD;含气饱和度平均为59%,气田属于大型、浅层、高孔、中低渗,次活跃边水水驱气藏。台南气田水平井具有出水井段不明确、普遍出砂、部分气井筛管变形、不具备使用机械方法实施分段堵水等技术难点。针对水平气井出水形势逐渐严峻的问题,石大油服开展了《台南气田水平井堵水工艺技术的研究与先导性试验》的科研项目研究。
自2019年开始,石大油服针对台南油田的油藏温度和地层水总矿化度条件下,研制选出了气井相渗调节剂。堵水设计的整体思路是“低渗气层保护+化学堵剂堵水+注气体打通道”选择性堵水,核心是选择性的堵剂及选择性的注入方法。完成台南气田水平井堵水工艺方案设计,包括用量设计、段塞设计、施工设备、施工管柱设计等。
2020年6月18日-2020年6月26日进行气井化学堵水施工,该井累计注入堵剂500方。目前日产水15方,日产气1050方,恢复水平井的正常生产。
水平气井选择性封堵水的矿场试验取得突破,探索了适宜水平气井的选择性化学堵水技术,有效的降低了气井产水,为气田的稳产及高效开发提供技术支撑。